某钢管厂管加工前区芯棒淬火中频感应加热装置是80年代末期从德国bbc公司引进的,芯棒原设计直径:d=φ65~φ150mm,炉膛温度:750℃~1300℃。由于生产需要轧制x70、x80管线钢,芯棒的直径有时需要提高到172mm,必然提高了中频炉装置的负荷。该控制系统采用模拟控制,控制器件为分立元件,设备已运行二十年,控制参数劣化严重。在加热φ160mm的芯棒时,出现功率上不去,系统过电流跳电,屡次烧逆变侧晶闸管,严重影响生产的正常运行。
钢棒感应加热热轧炉故障处理
通过对系统进行调查,可知在加热φ160芯棒时,中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随着加热的进行,输入电流基本徘徊在600a左右。随着给定功率的增加(即给定电压的增加),输入电流加大,但输入电流不会随着加
石化加热炉燃烧器热的进行而逐步减少,芯棒加热缓慢。为什么在加热初期电流冲击大?为什么随着加热装置的运行,输入电流没有逐步减少?为什么随着给定功率的增加,加热效果不明显,而系统频繁启动紧急信号过电流?
(1)针对逆变回路频繁烧晶闸管,初步怀疑主回路晶闸管不良或主回路存在接地或短路现象,导致交流输入电流大,输出功率上不去。通过对中频主回路以及线圈的绝缘进行检查,没有发现异常;对晶闸管进行检查,发现晶闸管的参数有劣化趋势。我们对逆变侧晶闸管全部进行了更换,以完全排除主回路的异常;但再次运行中频时,现象依旧。
(2)对负载进行检查,在中频感应加热装置中,如果负载不匹配,如电容与感应线圈不匹配,也会出现输入电流大,输出功率小的现象。我们对感应线圈的感抗进行测试,没有发现异常,对并联电容进行简单检查,也没有发现异常;然后逐步切电容或投电容,启动中频装置,即进行负载阻抗的匹配试验,故障现象依旧,说明负载阻抗匹配不存在问题。
(3)在排除主回路异常后,我们对控制系统进行检查与测试。发现中频装置工作时,当中频电压开始大约为250v时,输入电流冲击大,随后稳定在600a左右,反馈电压为4.5v。系统标准设置为
铝材挤压机供应1000a/10v,我们调节电流反馈系数,使输入电流为600a时,电流反馈为6v。再次运行中频时,冲击电流明显下降,但功率依然上不去,加热效果差。
(4)测试中频电压与电流波形如图3所示,中频频率大约1.7khz,周期t为589μs,电流超前电压达70μs,即功率因数角大约为:70/589×360=43°。本中频装置用晶闸管的恢复时间大约在20μs,为了保证晶闸管的可靠关断,系统设置的电流超前电压大约在40μs左右。
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佛山市南海区松岗航星铝材设备厂